【壓縮機網】近期,筆者參加上海某客戶的壓縮空氣系統節能實踐引發感悟,分享如下。
案例很典型:客戶2臺75kW空壓機,一臺工頻和一臺變頻,由于出現兩臺全加載的工況下,每幾天有不定時用氣端壓力不能維持的情況,嚴重影響產品質量和生產節奏。經空壓機廠方專家對空壓機站房踏勘,推薦加裝一臺高能效的75kW空壓機,方案專業漂亮,投資回報小于2年,客戶決定照辦。
由于貨期及安裝需要時間,客戶遵照筆者建議,做了壓縮空氣系統檢漏及壓差控制的整改,經一個半月的調試和運行,結論是2臺空壓機的產氣量有余,平均運行功率在1.5臺75kW空壓機左右,最大運行功率1.7臺75kW空壓機,沒有發生過用氣端低壓報警的狀況,最低工況是一臺變頻運行還有調速空間。客戶電費賬單明顯下降。
落地措施一:減少泄漏
1、優化工頻空壓機的加卸載設置及變頻空壓機的目標壓力設置,努力避免空壓機的卸載泄漏和空載工況;
2、系統中冷凝液排放的無損化改造;
3、用氣端產線上的泄漏點用超聲波檢漏儀輔以肥皂水判定(如下圖),并整改。


落地措施二:優化壓差
1、更換系統中的過濾器芯,減小過程壓差;
2、檢查通常有壓力不夠用氣點的管路,精確計算后,更換優化部分由于節流造成的用氣點的軟管;
3、挑選多個合適的位置,安裝PID控制的節能閥,精準控制用氣設備的使用壓力。原來產線使用6kg的波動在0.7kg左右的氣源,改善以后,使用端壓力控制在4kg,平均波動值不大于0.2kg。產品質量明顯穩定,用氣量顯著減少。


客戶在看到效果的同時,真正的重視起了壓縮空氣系統技術管理和持續改善。
筆者從行業參與者角度看,節能服務商主推高投入高產出的項目,如更新替換高能效空壓機、干燥機、氣站翻新安裝或者售氣等,所以廣受關注和參與,客戶、服務商、設備廠家及政府部門都有積極性,當然點贊和可喜。而改善泄漏及壓差,服務商服務成本大,專業性強,調試周期長,投資相對小,節能效果考核困難,故可能被忽視。
借用如下政府節能部門的截屏數據,說明壓縮空氣系統全過程節能很重要,尤其是過程和使用端的提高能效空間巨大,見效的關鍵是實踐落地。

總而言之,能效是第一能源,壓縮空氣系統全過程都需要提高能效。歡迎業者朋友交流分享。
【壓縮機網】近期,筆者參加上海某客戶的壓縮空氣系統節能實踐引發感悟,分享如下。
案例很典型:客戶2臺75kW空壓機,一臺工頻和一臺變頻,由于出現兩臺全加載的工況下,每幾天有不定時用氣端壓力不能維持的情況,嚴重影響產品質量和生產節奏。經空壓機廠方專家對空壓機站房踏勘,推薦加裝一臺高能效的75kW空壓機,方案專業漂亮,投資回報小于2年,客戶決定照辦。
由于貨期及安裝需要時間,客戶遵照筆者建議,做了壓縮空氣系統檢漏及壓差控制的整改,經一個半月的調試和運行,結論是2臺空壓機的產氣量有余,平均運行功率在1.5臺75kW空壓機左右,最大運行功率1.7臺75kW空壓機,沒有發生過用氣端低壓報警的狀況,最低工況是一臺變頻運行還有調速空間。客戶電費賬單明顯下降。
落地措施一:減少泄漏
1、優化工頻空壓機的加卸載設置及變頻空壓機的目標壓力設置,努力避免空壓機的卸載泄漏和空載工況;
2、系統中冷凝液排放的無損化改造;
3、用氣端產線上的泄漏點用超聲波檢漏儀輔以肥皂水判定(如下圖),并整改。
落地措施二:優化壓差
1、更換系統中的過濾器芯,減小過程壓差;
2、檢查通常有壓力不夠用氣點的管路,精確計算后,更換優化部分由于節流造成的用氣點的軟管;
3、挑選多個合適的位置,安裝PID控制的節能閥,精準控制用氣設備的使用壓力。原來產線使用6kg的波動在0.7kg左右的氣源,改善以后,使用端壓力控制在4kg,平均波動值不大于0.2kg。產品質量明顯穩定,用氣量顯著減少。
客戶在看到效果的同時,真正的重視起了壓縮空氣系統技術管理和持續改善。
筆者從行業參與者角度看,節能服務商主推高投入高產出的項目,如更新替換高能效空壓機、干燥機、氣站翻新安裝或者售氣等,所以廣受關注和參與,客戶、服務商、設備廠家及政府部門都有積極性,當然點贊和可喜。而改善泄漏及壓差,服務商服務成本大,專業性強,調試周期長,投資相對小,節能效果考核困難,故可能被忽視。
借用如下政府節能部門的截屏數據,說明壓縮空氣系統全過程節能很重要,尤其是過程和使用端的提高能效空間巨大,見效的關鍵是實踐落地。
總而言之,能效是第一能源,壓縮空氣系統全過程都需要提高能效。歡迎業者朋友交流分享。
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