【壓縮機網】模塑和吹塑塑料應用
該工廠每周5天,三班制地生產模制和吹塑塑料部件。生產和維護有時會在周末進行,需要空氣壓縮機以24×7的頻率運行,因此通常的做法是使壓縮空氣系統始終處于加壓狀態。該系統由三臺定頻螺桿壓縮機組成,一臺功率為150匹,其它兩臺為125匹,每臺均由自身壓縮機控制器控制。該系統還配備了冷凍式空氣干燥機。流量曲線基本穩定,但偶爾也會因生產負荷起伏而變化很大。
壓縮空氣系統的初步評估
應當地能源公司要求,該企業對系統進行了節能評估,用數據記錄儀測試689.5KPa的系統,顯示由于壓縮機的進氣調節,導致該壓縮空氣系統運行效率低下。在進氣調節控制中,進氣閥控制壓縮機的進氣,從而響應系統壓力變化而調節壓縮機的供氣量。如圖1所示,隨著系統壓力的升高時,壓縮機進氣閥開度減小,使壓縮機的電流也隨之減少,但其它幾臺125匹功率的壓縮機的電流則隨系統壓力升高而升高,在壓力降低時降低。這說明功率小的這幾臺壓縮機沒有調節,而處于最大容量,進氣閥處于完全打開狀態。

在圖表的中心,對應于一個周末,隨著壓力的升高,125匹壓縮機的電流開始下降。這是進氣閥在低負載下關閉的信號,也是最壞的情況,兩個調節壓縮機分擔負載。圖2是這種類型壓縮機的進氣閥處于完全關閉位置的照片。
此外,現場發現,第三臺壓縮機的電流要低得多。該壓縮機在配置文件的前三分之一處空載運行,并且已部分手動關閉,可以看到即使電動機未運行,該裝置仍在消耗電流。這是由于安裝的功率因數校正電容器在通電時消耗電流(而不是功率)。
像這樣的配置在基于電流(當時未安裝流量計)估算流量方面存在著問題,因為電流的降低可能意味著兩種不同的情況,即壓降時滿負荷或調節壓縮機在部分載荷下運行。在這種情況下,必須謹慎模擬流量曲線,以便可以準確計算估計的節省量。
系統評估員發現,每年的能耗為274萬千瓦時,按每千瓦時10美分的成本,每年相當于267,000美元,同時產量約38.92m3/min。該能耗約占設施總電力消耗的10%。計算得出的系統比功率為8.036kW/m3·min-1,該數值與相同大小的空氣壓縮系統處于同等量級。
該能源公司計算出,通過對工廠采取各種節能措施,可以節省約35%的成本,而且節省的成本可以用來承擔實行這些節能措施的費用。
變頻壓縮機的集中控制
能源公司的第一個建議是控制壓縮機。調節是在部分負載下運行壓縮機的最差方法之一,而改善措施包括三項保護措施。首先是將一臺較舊的壓縮機升級為效率更高的兩級變頻壓縮機。這有可能更新空氣壓縮生產系統,提供更高的效率,并提供出色的部分負荷調節能力以適應變工況。能源公司建議使用壓縮機變頻器,以對其余的基本壓縮機(包括其余的150匹和125匹)進行良好的控制。同時,增加了一個大型儲罐,其大小為7.57m3,使得控制壓縮機變得更容易。
所選的控制器具有節能模式,能夠根據系統負載選擇合適尺寸的壓縮機運行,變頻壓縮機在部分負載的時候,控制器始終會保持這種能效模式。控制器監測空氣干燥器出口的壓力,并控制由干燥器和過濾器壓差引起的典型壓降。控制器以這種方式連接到主控壓縮機,以便在設備運行時強制它們達到滿負荷。相反,如果不需要壓縮機,則設備將通過其自身的自動啟動控件卸載并關閉壓縮機。實際加載驗證顯示該控制方法非常有效,主控壓縮機在整個最終配置中的空載運行時間僅為1%。
應對空氣壓縮干燥器和過濾器的人工需求
能源公司建議對系統進行其它更改。空氣干燥器為非循環裝置,始終消耗約8kW的電量,即使關閉相關的空氣壓縮機,這也幾乎是滿額定功率。能源公司建議購買一臺新的熱質干燥器,該干燥器的尺寸適用于所有壓縮機,以與壓縮空氣生產中的濕氣負荷成比例地降低功率。圖4顯示了其控制跟蹤節能情況。與類似規模的非循環設備相比,總體節省了78%。
通過安裝平均壓降約為3.45KPa的除霧式主過濾器可解決通常20.69~34.48KPa的過濾器壓力損失。在過濾器,干燥機和壓縮機上安裝了無空氣的排水口,以減少壓縮空氣的損失。
生產負荷與壓力相關,因此工廠壓力越高,機器所需的空氣就越多(稱為人工需求)。該能源公司建議安裝流量控制器(圖5),以將設備壓力調節至較低水平,同時保持壓縮機壓力稍高一些。這樣可以對壓縮機進行良好的控制,同時也不會影響工廠的生產水平。
能源審計節省結果
改造完成安裝后,能源公司返回并查看數據記錄。記錄表明該系統的能耗約1242200kWh,同時產生約29.4m3/min的壓縮空氣。這樣可以節省55%的能源,與預測值有很大不同,最大的變化是該工廠在周末關閉系統以節省能源。系統運行時的比功率現在為6.6kW/m3·min-1,這意味著壓縮空氣生產能耗可節省約18%。節省的其余部分歸因于壓縮空氣流量的減少和運行時間的減少。在這種情況下,能源公司獎勵其超過100,000美元,并將新設備的簡單投資回收率降低到3年以下的可接受水平。
后續的壓縮空氣數據記錄發現問題
數年后,能源公司批準了壓縮空氣供應商的另一次數據記錄,以檢查原始驗證中的節能是否還在持續。評估發現,大多數壓縮空氣生產設備運行正常,但不幸的是,壓縮機控制器出現故障,而工廠操作人員卻不知道。這就說明,即使有可用的高效兩級壓縮機,壓縮機控制器維護不當,也會導致其中一臺壓縮機在周末繼續運行,該工廠無法監控壓縮空氣系統的效率,因此能源效率不經意間下降了。工廠與能源公司討論后意識到了這一點,并糾正了情況。
結論
該項目表明,不僅可以更換壓縮機,而且可以通過使用智能控制器和增加存儲容量來校正控制,從而可以節省大量成本。另外,高效的空氣干燥器和流量控制可以帶來更多的節省,而且僅在非生產時間內關閉壓縮機這一項措施就可以節省大量資金。但需要注意的是,盡管工廠已經進行了良好的控制,但數據記錄表明,如果不監視系統效率,則隨著時間的推移,系統的運行效率可能會降低或者失效,這需要企業特別注意。
來源:本站原創
該工廠每周5天,三班制地生產模制和吹塑塑料部件。生產和維護有時會在周末進行,需要空氣壓縮機以24×7的頻率運行,因此通常的做法是使壓縮空氣系統始終處于加壓狀態。該系統由三臺定頻螺桿壓縮機組成,一臺功率為150匹,其它兩臺為125匹,每臺均由自身壓縮機控制器控制。該系統還配備了冷凍式空氣干燥機。流量曲線基本穩定,但偶爾也會因生產負荷起伏而變化很大。
壓縮空氣系統的初步評估
應當地能源公司要求,該企業對系統進行了節能評估,用數據記錄儀測試689.5KPa的系統,顯示由于壓縮機的進氣調節,導致該壓縮空氣系統運行效率低下。在進氣調節控制中,進氣閥控制壓縮機的進氣,從而響應系統壓力變化而調節壓縮機的供氣量。如圖1所示,隨著系統壓力的升高時,壓縮機進氣閥開度減小,使壓縮機的電流也隨之減少,但其它幾臺125匹功率的壓縮機的電流則隨系統壓力升高而升高,在壓力降低時降低。這說明功率小的這幾臺壓縮機沒有調節,而處于最大容量,進氣閥處于完全打開狀態。

在圖表的中心,對應于一個周末,隨著壓力的升高,125匹壓縮機的電流開始下降。這是進氣閥在低負載下關閉的信號,也是最壞的情況,兩個調節壓縮機分擔負載。圖2是這種類型壓縮機的進氣閥處于完全關閉位置的照片。
此外,現場發現,第三臺壓縮機的電流要低得多。該壓縮機在配置文件的前三分之一處空載運行,并且已部分手動關閉,可以看到即使電動機未運行,該裝置仍在消耗電流。這是由于安裝的功率因數校正電容器在通電時消耗電流(而不是功率)。
像這樣的配置在基于電流(當時未安裝流量計)估算流量方面存在著問題,因為電流的降低可能意味著兩種不同的情況,即壓降時滿負荷或調節壓縮機在部分載荷下運行。在這種情況下,必須謹慎模擬流量曲線,以便可以準確計算估計的節省量。

系統評估員發現,每年的能耗為274萬千瓦時,按每千瓦時10美分的成本,每年相當于267,000美元,同時產量約38.92m3/min。該能耗約占設施總電力消耗的10%。計算得出的系統比功率為8.036kW/m3·min-1,該數值與相同大小的空氣壓縮系統處于同等量級。
該能源公司計算出,通過對工廠采取各種節能措施,可以節省約35%的成本,而且節省的成本可以用來承擔實行這些節能措施的費用。

變頻壓縮機的集中控制
能源公司的第一個建議是控制壓縮機。調節是在部分負載下運行壓縮機的最差方法之一,而改善措施包括三項保護措施。首先是將一臺較舊的壓縮機升級為效率更高的兩級變頻壓縮機。這有可能更新空氣壓縮生產系統,提供更高的效率,并提供出色的部分負荷調節能力以適應變工況。能源公司建議使用壓縮機變頻器,以對其余的基本壓縮機(包括其余的150匹和125匹)進行良好的控制。同時,增加了一個大型儲罐,其大小為7.57m3,使得控制壓縮機變得更容易。
所選的控制器具有節能模式,能夠根據系統負載選擇合適尺寸的壓縮機運行,變頻壓縮機在部分負載的時候,控制器始終會保持這種能效模式。控制器監測空氣干燥器出口的壓力,并控制由干燥器和過濾器壓差引起的典型壓降。控制器以這種方式連接到主控壓縮機,以便在設備運行時強制它們達到滿負荷。相反,如果不需要壓縮機,則設備將通過其自身的自動啟動控件卸載并關閉壓縮機。實際加載驗證顯示該控制方法非常有效,主控壓縮機在整個最終配置中的空載運行時間僅為1%。

應對空氣壓縮干燥器和過濾器的人工需求
能源公司建議對系統進行其它更改。空氣干燥器為非循環裝置,始終消耗約8kW的電量,即使關閉相關的空氣壓縮機,這也幾乎是滿額定功率。能源公司建議購買一臺新的熱質干燥器,該干燥器的尺寸適用于所有壓縮機,以與壓縮空氣生產中的濕氣負荷成比例地降低功率。圖4顯示了其控制跟蹤節能情況。與類似規模的非循環設備相比,總體節省了78%。
通過安裝平均壓降約為3.45KPa的除霧式主過濾器可解決通常20.69~34.48KPa的過濾器壓力損失。在過濾器,干燥機和壓縮機上安裝了無空氣的排水口,以減少壓縮空氣的損失。
生產負荷與壓力相關,因此工廠壓力越高,機器所需的空氣就越多(稱為人工需求)。該能源公司建議安裝流量控制器(圖5),以將設備壓力調節至較低水平,同時保持壓縮機壓力稍高一些。這樣可以對壓縮機進行良好的控制,同時也不會影響工廠的生產水平。

能源審計節省結果
改造完成安裝后,能源公司返回并查看數據記錄。記錄表明該系統的能耗約1242200kWh,同時產生約29.4m3/min的壓縮空氣。這樣可以節省55%的能源,與預測值有很大不同,最大的變化是該工廠在周末關閉系統以節省能源。系統運行時的比功率現在為6.6kW/m3·min-1,這意味著壓縮空氣生產能耗可節省約18%。節省的其余部分歸因于壓縮空氣流量的減少和運行時間的減少。在這種情況下,能源公司獎勵其超過100,000美元,并將新設備的簡單投資回收率降低到3年以下的可接受水平。

后續的壓縮空氣數據記錄發現問題
數年后,能源公司批準了壓縮空氣供應商的另一次數據記錄,以檢查原始驗證中的節能是否還在持續。評估發現,大多數壓縮空氣生產設備運行正常,但不幸的是,壓縮機控制器出現故障,而工廠操作人員卻不知道。這就說明,即使有可用的高效兩級壓縮機,壓縮機控制器維護不當,也會導致其中一臺壓縮機在周末繼續運行,該工廠無法監控壓縮空氣系統的效率,因此能源效率不經意間下降了。工廠與能源公司討論后意識到了這一點,并糾正了情況。

結論
該項目表明,不僅可以更換壓縮機,而且可以通過使用智能控制器和增加存儲容量來校正控制,從而可以節省大量成本。另外,高效的空氣干燥器和流量控制可以帶來更多的節省,而且僅在非生產時間內關閉壓縮機這一項措施就可以節省大量資金。但需要注意的是,盡管工廠已經進行了良好的控制,但數據記錄表明,如果不監視系統效率,則隨著時間的推移,系統的運行效率可能會降低或者失效,這需要企業特別注意。
來源:本站原創
網友評論
條評論
最新評論