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離心壓縮機干氣密封常見故障與案例分析

   【壓縮機網】目前干氣密封是離心壓縮機中使用z*多的軸端密封型式,泄漏量小密封效果好,其采購成本較高。安裝檢修、運行維護和日常操作中的很多細節都會引起干氣密封失效,本文針對干封常見故障以及其原因,通過實踐案例進行分析匯總。本期以設計、安裝為主。特別感謝沈鼓合作伙伴成都一通密封有限公司提供的案例。
 
  故障類型1
 
  靜壓打開或動壓打開能力差,較長時間盤車或低速工況引起密封故障。干氣密封工作時動靜環之間會形成約3μm左右的氣膜,使得動靜環之間互不接觸。干氣密封主要分為靜壓和動壓狀態,在開機階段,靜壓打開就是指當壓縮機缸體內達到某壓力時,動靜環打開并形成氣膜,防止動靜環干摩擦;運行階段,動壓打開就是指達到某運行轉速時,干氣密封動靜環之間分離,形成穩定的氣膜。在早些年現場試車過程中筆者還會注意這一點,往往建議開機前不要長時間進行盤車,以防干氣密封長時間低速干磨導致損壞,而近幾年國內干氣密封技術發展迅速,對于槽型、結構的設計有很大的突破,目前國內頂尖密封技術能夠達到0.6m/s時動靜環打開,多數干氣密封都具備現場盤車或低速運轉的需求。
 
  【案例:某化肥廠氨壓機干封故障】
 
  情況說明:該氨壓機為國外進口,原軸封為隨主機配套的進口干氣密封,開機運行一年內多次因干氣密封損壞導致機組停機檢修,用戶更換另一進口供應商生產的干氣密封后仍未得到明顯改善。
 
  事故原因:該機組汽輪機存在長時間的暖機工況,盤車速度198r/min,開車期間需盤車24小時,停車過程中盤車48小時,長時間低速運轉導致干氣密封損壞。
 
  處理措施:國產化密封重新調整了動壓槽的設計參數,降低了密封端面的起伏速度,并對盤車工況下內壓力進行適當增加,增強了端面的靜壓效應。
 
  效果:改進后的密封滿足了機組各種工況條件,能夠使用一個大修周期。
 
離心壓縮機干氣密封常見故障與案例分析
圖1 化肥廠國外配套干封
 
  故障類型2
 
  MCL型壓縮機中分面涂膠錯誤。如果社友現場有水平剖分型的壓縮機,并且軸端密封采用干氣密封,那么你需要注意一下,這種小問題在機組安裝或檢修時常常被忽略引起干封運行時失效。如圖2所示,這是一張重新開蓋后的照片,由于干氣密封氣腔附近沒有涂抹密封膠,導致竄氣密封失效,圖3是正確的涂膠方式。如果只看圖片依然不好把握密封膠的使用量,筆者建議可以盡量多涂,因為適當和多量的主要區別在于安裝密封前清理的工作量,多涂后雖然后續兄弟清理多余密封膠的工作量稍大,但至少保證不返工。
 
離心壓縮機干氣密封常見故障與案例分析
圖2 錯誤的涂膠方式
 
離心壓縮機干氣密封常見故障與案例分析
圖3 正確的涂膠方式
 
  故障類型3
 
  密封膠條損壞。現場正常安裝的條件下,密封膠條損壞的情況較小。但密封區域缸體錯口嚴重就很容易引起安裝時密封膠條損壞。很多用戶都曾和筆者交流過此問題,水平剖分型壓縮機組長期運行后進行大檢修,回裝時發現銷釘定位后,干氣密封區域錯口,主要原因是由于應力釋放后殼體微量變形引起。處理方式一般先取出銷釘,調整上機殼保證干氣密封安裝條件,通過螺栓定位殼體當前位置并重新鉸孔。
 
離心壓縮機干氣密封常見故障與案例分析
圖4 密封膠條損壞照片
 
  故障類型4
 
  動壓槽型旋向錯誤。安裝時需要確認好聯端與非聯端密封,防止裝反;工藝操作上,在機組停機過程中盡量避免反轉工況,特別針對單旋向槽型的設計,如螺旋槽等,反轉時動靜環很容易損壞。因此也出現了很多雙旋向的槽型,如T型、八型等,在容易發生反轉的機組中常采用雙旋向槽型。
 
離心壓縮機干氣密封常見故障與案例分析
圖5 T型槽和螺旋槽
 
  故障類型5
 
  安裝管路污染物引起密封失效。干氣密封本體污染物主要來源有密封氣、產品介質和軸承油這三個方面,而在安裝過程中密封的氣管路的酸洗、鈍化、吹掃非常的重要,檢修時要重點檢查密封氣濾網。圖6即是過濾器堵塞,造成濾芯破損。
 
離心壓縮機干氣密封常見故障與案例分析
圖6 密封氣濾網堵塞

來源:設備管理研習社

標簽: 案例分析離心壓縮機密封  

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