【壓縮機網】8月13日
西部管道公司新疆輸油氣分公司
煙墩壓氣站西二線
3#壓縮機檢修現場傳來捷報
生產技術服務中心
成功運用電脈沖放電蝕除技術
在不拆卸壓縮機本體端蓋部件的前提下
小成本精準拆除了
3顆深埋于壓縮機腔體內
入口導流錐連接的斷裂螺栓

圖為壓縮機檢修現場(攝影:田永文)
這是公司首次將該技術應用于壓縮機腔體內部斷螺栓拆卸,以“零損傷、高效率”的成果填補了技術空白,為壓縮機穩定運行提供了堅實保障。
螺栓斷裂怎么破解?
在煙墩站2#壓縮機大修過程中,技術人員發現西門子離心壓縮機存在螺栓斷裂的問題,隨后對同品牌同一批次的壓縮機組進行孔探排查,發現煙墩站、烏蘇站5臺壓縮機均存在這一問題。
如果斷裂螺栓不及時有效更換,將嚴重影響壓縮機安全穩定運行。傳統的斷絲拆卸方法有諸多弊端,需要提前開展壓縮機本體端蓋解體,被動更換干氣密封等多套備件,檢修工期長達20余天,增加了維修成本,降低了設備可用率。
公司生產部、生產技術服務中心、新疆分公司技術人員現場“會診”,研討解決措施,生產技術服務中心迅速完成電火花機拆除斷絲實施方案。全國五一勞動獎章獲得者、第十六屆全國技術能手黃偉帶頭攻艱克難,帶領青年員工魏和強、王立偉、李開宏在哈密維搶修隊的實驗場反復試驗,確定斷裂螺栓的取除方法及操作步?,同時開展斷裂螺栓失效分析,落實了新螺栓的加工改型升級,從根本上解決這一難題。

圖為電火花機安裝調試(攝影:李開宏)
煙墩壓氣站3#壓縮機腔體內入口導流錐有8顆連接螺栓,其中斷裂的3顆直徑只有12.5毫米,斷口深埋于機芯本體內部。生產技術服務中心團隊反復論證了解斷絲鉆取前沿技術,最終選定電脈沖放電蝕除技術,確定使用便攜式電火花機。
該技術利用高頻電脈沖火花放電,產生瞬時高溫,金屬融化、氣化并被電蝕去除的物理作用,在毫米級的狹小空間內對斷螺栓進行精準“切割”,既避免了對壓縮機的拆解,又有效防止了對設備的二次損傷。這一創新性的技術選擇,規避了傳統方案中資源浪費和工期延誤的風險。
毫米空間里做“微創”
在實際作業過程中,技術人員面臨著前所未有的挑戰。“就像在雞蛋里挑骨頭,既要把斷裂螺栓取出來,還不能碰壞蛋殼。”黃偉這樣形容作業難度。
壓縮機腔體內部空間僅容一人蜷縮,入口直徑不足50厘米,操作人員需以“半蹲+側傾”的姿勢才能勉強探身入內,視線受阻、操作受限,每一個動作都需精準到毫米。設備架設成了第一道難關:機身需固定在傾斜30度的導流錐內壁,電極要精準對準斷裂螺栓中心,還得避開周圍入口導流錐的沉孔,避免傷害導流錐本體。
“先試試側躺架機,我來固定電極!”李開宏主動鉆進腔體,后背緊貼著布滿積碳和潤滑脂混合物的金屬壁,雙腿彎曲頂住端面殼體,雙手在不足20厘米的間隙里調整設備角度,汗水順著安全帽繩滴落到腔體底部,他始終保持姿勢紋絲不動,直到設備穩穩“落位”。
當工具架設調試完畢,黃偉準備上陣操作時,卻被徒弟李開宏和李杰國攔住了。“師傅,讓我們來!您在外面指揮,我們能行!”李開宏抹了把臉上的油污,眼神堅定。李杰國也在一旁補充:“您常說實戰是最好的課堂,今天就讓我們練練手,實在解決不了,您再出手!”當最后一顆斷螺栓成功取出,黃偉高興地拍了拍徒弟的肩膀:“這門功夫,你們接住了!”項目負責人田永文在現場忍不住鼓起了掌。

電火花機在壓縮機內電蝕斷絲(攝影:李杰國)
電蝕技術在壓縮機腔體內部斷螺栓拆卸中的成功應用,其價值遠不止于解決了眼前的難題。從成本控制角度看,避免了2套干氣密封的更換,大幅降低了物料損耗還節省了10余天的寶貴工期;有效消除了機組運行隱患,還形成了一套標準化的壓縮機腔體內部斷螺栓拆卸流程,為今后處理同類問題提供了可復制、可推廣的珍貴經驗。
【壓縮機網】8月13日
西部管道公司新疆輸油氣分公司
煙墩壓氣站西二線
3#壓縮機檢修現場傳來捷報
生產技術服務中心
成功運用電脈沖放電蝕除技術
在不拆卸壓縮機本體端蓋部件的前提下
小成本精準拆除了
3顆深埋于壓縮機腔體內
入口導流錐連接的斷裂螺栓
圖為壓縮機檢修現場(攝影:田永文)
這是公司首次將該技術應用于壓縮機腔體內部斷螺栓拆卸,以“零損傷、高效率”的成果填補了技術空白,為壓縮機穩定運行提供了堅實保障。
螺栓斷裂怎么破解?
在煙墩站2#壓縮機大修過程中,技術人員發現西門子離心壓縮機存在螺栓斷裂的問題,隨后對同品牌同一批次的壓縮機組進行孔探排查,發現煙墩站、烏蘇站5臺壓縮機均存在這一問題。
如果斷裂螺栓不及時有效更換,將嚴重影響壓縮機安全穩定運行。傳統的斷絲拆卸方法有諸多弊端,需要提前開展壓縮機本體端蓋解體,被動更換干氣密封等多套備件,檢修工期長達20余天,增加了維修成本,降低了設備可用率。
公司生產部、生產技術服務中心、新疆分公司技術人員現場“會診”,研討解決措施,生產技術服務中心迅速完成電火花機拆除斷絲實施方案。全國五一勞動獎章獲得者、第十六屆全國技術能手黃偉帶頭攻艱克難,帶領青年員工魏和強、王立偉、李開宏在哈密維搶修隊的實驗場反復試驗,確定斷裂螺栓的取除方法及操作步?,同時開展斷裂螺栓失效分析,落實了新螺栓的加工改型升級,從根本上解決這一難題。
圖為電火花機安裝調試(攝影:李開宏)
煙墩壓氣站3#壓縮機腔體內入口導流錐有8顆連接螺栓,其中斷裂的3顆直徑只有12.5毫米,斷口深埋于機芯本體內部。生產技術服務中心團隊反復論證了解斷絲鉆取前沿技術,最終選定電脈沖放電蝕除技術,確定使用便攜式電火花機。
該技術利用高頻電脈沖火花放電,產生瞬時高溫,金屬融化、氣化并被電蝕去除的物理作用,在毫米級的狹小空間內對斷螺栓進行精準“切割”,既避免了對壓縮機的拆解,又有效防止了對設備的二次損傷。這一創新性的技術選擇,規避了傳統方案中資源浪費和工期延誤的風險。
毫米空間里做“微創”
在實際作業過程中,技術人員面臨著前所未有的挑戰。“就像在雞蛋里挑骨頭,既要把斷裂螺栓取出來,還不能碰壞蛋殼。”黃偉這樣形容作業難度。
壓縮機腔體內部空間僅容一人蜷縮,入口直徑不足50厘米,操作人員需以“半蹲+側傾”的姿勢才能勉強探身入內,視線受阻、操作受限,每一個動作都需精準到毫米。設備架設成了第一道難關:機身需固定在傾斜30度的導流錐內壁,電極要精準對準斷裂螺栓中心,還得避開周圍入口導流錐的沉孔,避免傷害導流錐本體。
“先試試側躺架機,我來固定電極!”李開宏主動鉆進腔體,后背緊貼著布滿積碳和潤滑脂混合物的金屬壁,雙腿彎曲頂住端面殼體,雙手在不足20厘米的間隙里調整設備角度,汗水順著安全帽繩滴落到腔體底部,他始終保持姿勢紋絲不動,直到設備穩穩“落位”。
當工具架設調試完畢,黃偉準備上陣操作時,卻被徒弟李開宏和李杰國攔住了。“師傅,讓我們來!您在外面指揮,我們能行!”李開宏抹了把臉上的油污,眼神堅定。李杰國也在一旁補充:“您常說實戰是最好的課堂,今天就讓我們練練手,實在解決不了,您再出手!”當最后一顆斷螺栓成功取出,黃偉高興地拍了拍徒弟的肩膀:“這門功夫,你們接住了!”項目負責人田永文在現場忍不住鼓起了掌。
電火花機在壓縮機內電蝕斷絲(攝影:李杰國)
電蝕技術在壓縮機腔體內部斷螺栓拆卸中的成功應用,其價值遠不止于解決了眼前的難題。從成本控制角度看,避免了2套干氣密封的更換,大幅降低了物料損耗還節省了10余天的寶貴工期;有效消除了機組運行隱患,還形成了一套標準化的壓縮機腔體內部斷螺栓拆卸流程,為今后處理同類問題提供了可復制、可推廣的珍貴經驗。
網友評論
條評論
最新評論