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延長石油液環壓縮機實現“降溫+降耗+零清洗”三重突破

  【壓縮機網】永坪煉油廠2臺VOCs液環壓縮機,長期處于“大馬拉小車”的狀態,實際油氣處理僅需部分負載即可滿足需求。

  更讓人困擾的是,每逢夏季,機組排氣溫度便會頻頻飆升,多次觸發高溫報警聯鎖。為維持機組運行、緩解高溫難題,該廠不得不采取高強度維保措施——夏季每班都要清洗過濾器,每周還需拆卸冷卻器進行清理,月累計清洗作業多達94次以上,職工的維保負擔極為沉重。

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  面對這一系列棘手難題,該廠果斷實施了電機變頻改造。改造的核心是加裝變頻控制系統,根據實時油氣處理量精準調節壓縮機轉速;同時,優化冷卻參數控制算法,實現運行溫度區間的動態匹配。這一改造從根本上重塑了設備的運行邏輯——從過去“滿負荷硬扛”的粗放模式,轉變為“按需柔性調節”的模式;從”被動響應降溫”的救火狀態,升級為“主動預防過熱”的前瞻性管理。

  這一改造帶來了立竿見影且多維度的顯著成效。在能耗方面,實現了斷崖式下降。單機負荷率從之前持續的100%大幅降至50%-70%,降幅達30%-50%。這直接使得2臺機組的年耗電量從144萬度銳減至100.8萬度以內,年節電高達43.2萬度;機組運行狀態得到顯著改善,排氣溫度成功降低25℃-30℃,徹底消除了高溫報警問題。同時,機械損耗有效減少,設備預期使用壽命至少延長3年;在降低成本上,成效同樣突出。維保人工成本與材料費用大幅節約,因維保造成的停機損失也顯著減少,綜合計算后,總維保成本下降了約90%。

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  此次變頻改造的順利實施,成功推動關鍵設備完成了從“能耗火山”向“靜默綠島”的華麗蛻變,以“顯著降溫、大幅降耗、維保歸零”這三重突破,樹立了降本增效的新標桿。


標簽: 油液壓縮機清洗  

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