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大型往復式壓縮機組“一拖二”技術首次實現國產化

  【壓縮機網】今年初,荊門石化首次采用“一拖二”式無級氣量調節技術,在連續重整裝置的往復式壓縮機組上實施節能改造。截至目前,改造后的壓縮機組進入平穩運行階段,經測試節能效果顯著。這是中國石化首次在4M型(氣缸4列對稱布置)大型機組上采用“一拖二”式的控制技術并成功應用,打破了國外技術壟斷。

  此前,荊門石化連續重整裝置配有3臺往復式壓縮機組,采用“兩運行一備用”的運行方式。該公司在用能分析中發現,同開兩臺機組運行時負荷存在富余量,存在一定的能量浪費,但單開其中一臺機組又無法滿足生產需求,為實現平穩生產兼顧節能降耗,于是決定在機組上增設一套“一拖二”式無級氣量調節系統。

  “一拖二”式無級氣量調節技術,即采用一套控制系統實現對兩臺機組的入口氣量控制調節,從而達到節能的目的。相比一機一配(一套控制系統實現對一臺機組的入口氣量控制調節)的控制模式,“一拖二”的控制形式減少了一套控制系統,節省了采購成本和機柜間的使用空間;一套控制系統,可以實現兩臺機組的獨立運行及平穩切換,兩臺機組都可以實現氣量調節和節能收益。由于這項技術涉及的控制邏輯更復雜、程序量更大,一直為國外企業壟斷,絕大多數中石化企業使用一機一配的控制模式。

  為了實現該技術國產化,荊門石化組建技術攻關團隊對如何實現一套控制系統輸入兩套程序,如何確保兩套程序互不干擾、獨立運行及平穩切換等核心技術問題開展攻關。他們進行現場實地測算,多次研討論證,聯系國內技術專家進行反復模擬測試,取得最優方案并實施,實現一次投用成功。

  經測算,改造后,機組操作的靈活性、可靠性較好,避免了長期使用單機帶來的風險,實現節能收益和壓縮機高效可靠運行。每小時節電300千瓦時,預計每年可創效192萬元。“一拖二”控制系統僅花費“一機一配”控制系統費用,節省一套控制系統費用120萬元。


標簽: 往復式壓縮機組一拖二  

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